石洞口電廠國產(chǎn)300MW機組DEH改造
摘要:
1機組概況
1.1上海石洞口電廠四臺300MW機組為上海汽輪機廠80年代生產(chǎn)的國產(chǎn)改進型四缸、四排汽凝汽式汽輪機,主汽門二只、高壓調(diào)門8只、中壓主汽門4只、中壓調(diào)門4只,高中壓調(diào)門為油動機帶一個調(diào)門的結(jié)構(gòu),采用調(diào)門、主汽門二種啟動方式,調(diào)速系統(tǒng)采用純液調(diào)(旋轉(zhuǎn)阻尼方式)。
1.2該調(diào)節(jié)系統(tǒng)存在的幾個主要問題
1.2.1采用同步器加減負荷,自動同步器接口不理想,控制精度差,難以滿足CCS協(xié)調(diào)控制和遠方負荷調(diào)度(AGC)
1.2.2液壓系統(tǒng)的放大器、低壓油動機等調(diào)節(jié)系統(tǒng)時間常數(shù)及遲緩率較大,調(diào)節(jié)品質(zhì)較差。
1.2.3保安系統(tǒng)不完善,甩負荷超調(diào)量大,可靠性差。
1.2.4調(diào)節(jié)系統(tǒng)的自動化水平低,運行人員操作、監(jiān)視工作量大。
1.2.5機組大小修及調(diào)速系統(tǒng)工作后靜態(tài)調(diào)試過程長且檢修人員的工作量大,成本較高。
1.2.6原機組設(shè)計帶基本負荷240~300MW運行工況,隨著電力市場的不斷擴容,300MW機組作調(diào)峰運行已成必然,在120~240MW階段負荷波動大,調(diào)節(jié)特性較差。
2改造方案
2.1我廠國產(chǎn)300MW機組與目前西屋公司引進型300MW機組的熱力參數(shù)及動態(tài)特性比較相近,因此參照引進型300MW機組的純電調(diào)DEH技術(shù)對其進行改造,在技術(shù)上是合理的,實踐證明也是可行的。
2.2高壓純電調(diào)系統(tǒng),它分成電氣和液壓兩部分,調(diào)節(jié)系統(tǒng)的電氣控制部分采用DEH-IIIA數(shù)字式控制系統(tǒng);液壓部分又由兩部分組成,一是EH高壓抗燃油供油裝置,二是液壓控制部分,包括閥門執(zhí)行機構(gòu)(油動機)與脫扣保護裝置等。EH液壓部分的改造要點簡述如下。
2.2.1調(diào)節(jié)系統(tǒng)
2.2.1.1原液壓系統(tǒng)部套取消,包括旋轉(zhuǎn)阻尼器(可以拆去,保留不用),放大器、負荷限制器、高、中調(diào)流量放大器、高、中調(diào)低油壓選擇器、二只磁力斷路油門、加速器等。改用數(shù)字式控制系統(tǒng)DEH-IIIA,實現(xiàn)轉(zhuǎn)速、功率的自動控制等多種調(diào)節(jié)功能,并提供Pentium操作員站和工程師站,對系統(tǒng)進行顯示、操作、組態(tài)和維護。
2.2.1.2將原控制閥門開度的低壓油動機取消,更換為高壓抗燃油單側(cè)油動機,包括高壓主汽門2只,高調(diào)門8只、中主門4只、中調(diào)門4只。
油動機包括油缸、伺服閥、卸載閥、LVDT、隔離閥、單向閥、過濾器等。
由于一只閥門對一只油動機配置,所以可方便實現(xiàn)閥門管理功能和進行在線檢修,提高了可靠性。
2.2.1.3用于關(guān)閉閥門的強力彈簧和杠桿機構(gòu)仍用原設(shè)備。
2.2.1.4控制中壓主汽門的操縱機構(gòu)為開關(guān)型,也改為高壓抗燃油控制,包括隔離閥、單向閥、過濾器、卸載閥等。
2.2.2保安系統(tǒng)
2.2.2.1保留原透平油的低壓保安系統(tǒng),包括2只機械危急遮斷器及危急遮斷油門、危急遮斷試驗油門及充油試驗裝置、手動停機及復(fù)位裝置等。
2.2.2.2取消啟動閥、危急繼動器、危急遮斷繼動器、電磁閥、安全油復(fù)位裝置等。
2.2.2.3增加高壓危急遮斷控制塊-電磁閥,包括4只AST電磁閥、2只OPC電磁閥,實現(xiàn)甩負荷保護及超速危急遮斷停機。
2.2.2.4增加一只隔膜閥,用于低壓安全油與高壓抗燃油的,當?shù)蛪喊踩拖到y(tǒng)動作,通過隔膜閥聯(lián)動關(guān)閉主汽門及高、中壓調(diào)門而停機。
2.2.3EH裝置
它是提供控制閥門位置提升力的高壓抗燃油供油系統(tǒng),包括油箱、兩只相同容量的電動油泵(一用、一備)、溢流閥、濾油器、冷油器、再生裝置、蓄能器及附屬設(shè)備等。系統(tǒng)供油壓力為14MPa,油箱內(nèi)的工作液體為磷酸脂合成油。
3高壓純電調(diào)系統(tǒng)的特點
3.1高壓抗燃油-與原低壓油系統(tǒng)分開,能保證油質(zhì)清潔度,安全防火性能穩(wěn)定可靠。
3.2純電調(diào)-無切換跟蹤問題。
3.3閥門管理-具有兩種配汽方式,適合于調(diào)峰運行。
3.4高壓單側(cè)油動機-關(guān)閉靠彈簧力。關(guān)閉時不耗油,速度快,能有效防止超速。
3.5數(shù)字調(diào)節(jié)器-多回路、多參數(shù)調(diào)節(jié),能滿足各種運行工況要求。
3.6三選二-重要信號如主蒸汽壓力、調(diào)節(jié)級壓力、功率、轉(zhuǎn)速等采用三通道分別采集。
3.7高可靠設(shè)計-冗余高速公路、冗余電源、冗余I/O總線,ATC和基本控制分開,各自冗余DPU配置,雙路LVDT反饋。系統(tǒng)中采用6塊測速卡,三塊用于基本控制,三塊用于OPC控制(即103%、110%)。
3.8工程師站、操作員站方式的人機接口。
3.9與DCS、CCS等系統(tǒng)的接口,適應(yīng)協(xié)調(diào)控制、遠方調(diào)度(AGC)運行。
3.10獨立超速控制及保護回路-采用獨立的硬件三選二系統(tǒng),調(diào)門關(guān)閉快速,甩負荷性能好。轉(zhuǎn)速超過103%時關(guān)閉調(diào)節(jié)汽門,超過110%時關(guān)閉所有進汽門。在控制DPU*故障的情況下,仍然對機組具有保護作用。另外提供110%超速保護信號??伤椭罞TS系統(tǒng),遮斷汽機。
4改造后DEH能實現(xiàn)的功能
4.1基本控制功能(BTC)
4.1.1轉(zhuǎn)速控制:從沖轉(zhuǎn)到全速。
·閥門切換
·自動過臨界
·暖機
4.1.2自動同期控制。
4.1.3負荷控制、負荷限制。
4.1.4一次調(diào)頻。
4.1.5主汽壓控制(TPC)。
4.1.6閥門管理:單閥/多閥控制、無擾切換。
4.1.7閥門試驗。
4.1.8協(xié)調(diào)控制。
4.1.9適應(yīng)電網(wǎng)自動負荷調(diào)度(AGC)。
4.1.10快速減負荷(RUNBACK):三檔速率及限制值。
4.2自啟動(ATC)
4.2.1按經(jīng)驗曲線方式啟動ATC,分冷態(tài)、溫態(tài)、熱態(tài)、極熱態(tài)四種方式。
4.2.2以轉(zhuǎn)子應(yīng)力為主的ATC啟動。
4.3手動控制:ATC-BTC-手動,三種方式可以選擇投入,自動無擾切換。
4.4超速保護及超速試驗:103%、110%。
4.5與DCS、BPC等系統(tǒng)接口。
4.6操作員站功能:軟手操、工況監(jiān)視、操作指導(dǎo)、越限報警及打印、事故追憶打印、屏幕拷貝等。
4.7工程師站功能:組態(tài)、修改、與操作員站互為備用。
4.8自診斷:自恢復(fù)、在線維修。
5DEH改造后的使用情況總結(jié)
5.1在中國華能集團公司和上海電力公司的關(guān)心支持下,石洞口電廠目前已在二臺機組上成功的進行了DEH的改造。3號機組于2000年6月投用,4號機組于2002年元月投用,運行至今情況良好,達到改造方案提出的目標要求。
5.1.1機組經(jīng)DEH改造后,CCS協(xié)調(diào)控制質(zhì)量明顯提高,調(diào)峰負荷變化平穩(wěn),低負荷運行安全可靠,原液調(diào)系統(tǒng)40%額定負荷由于波動大無法實現(xiàn),目前可以長時期穩(wěn)定在40%額定負荷區(qū)域運行。
5.1.2運行中在線組態(tài)、修改安全、靈活。今年2~3月份中,4號機由于#1高調(diào)門機械故障必須將#1高調(diào)門悶堵,用#6高調(diào)門代替,在不影響機組正常運行的方式下,用修改閥門地址的方法順利的進行了調(diào)換。此項工作前后進行了三次,均未出現(xiàn)任何異常情況。
5.1.3按原電力部規(guī)定對機組的主汽門、調(diào)門必須進行閥門松動試驗,特別是主汽門,原系統(tǒng)由于無主汽門松動試驗裝置,因此該試驗一直不能實行。隨著我廠對機組的不斷改造,運行周期越來越長,此項試驗無法進行可能對機組的安全運行造成潛在危害。經(jīng)DEH改造后,現(xiàn)運行人員定期對其進行試驗且方便快捷。
5.1.4機組的啟停操作方便可靠,運行人員在DEH操作員站上進行從沖轉(zhuǎn)至并網(wǎng)的有關(guān)操作,原液調(diào)系統(tǒng)在啟動階段必須有專人在現(xiàn)場控制同步器,不但工作量大,而且轉(zhuǎn)速控制不穩(wěn)定,升、降速率無法控制在額定要求。改造后啟動轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,速率由計算機控制(按制造廠要求設(shè)置)。
5.1.5事故分析正確、方便,有關(guān)參數(shù)及操作都可通過事故追憶,操作記錄進行查詢,大大降低了事故分析的時間,并提高了事故分析的正確性。
5.1.6改造后投用至今,系統(tǒng)的硬件運行狀況良好,無損壞記錄。
5.2DEH改造后存在的不足之處
5.2.1運行至今EH系統(tǒng)存在的zui大問題是接頭平面滲漏點較多,主要原因為加工工藝存在一定的不足。通過提高加工工藝的精度應(yīng)該能消除此項缺陷。
5.2.2DEH與DCS的數(shù)據(jù)通訊經(jīng)多次調(diào)試后,于近日才正常投用。
5.2.3高壓蓄能器皮囊損壞率較高。#3機組投用一年多已損壞3只。建議另選同類高質(zhì)量產(chǎn)品,或改用氣缸式蓄能器。
?。ㄐ氯A控制技術(shù)用戶協(xié)會2002年年會論文)