一、現(xiàn)狀簡述
大壩電廠4臺300MW機組所配鍋爐都是北京巴威公司生產(chǎn)的自然循環(huán)鍋爐,其額定蒸發(fā)量1025t/h,主汽壓力16.8MPa,主汽溫度540°C。汽包水位保護是鍋爐的一項主保護,設(shè)計作為BMS(鍋爐燃燒器管理系統(tǒng))的MFT條件之一,是一項很重要的滅火保護條件。
我廠zui初設(shè)計的汽包水位保護聯(lián)鎖條件及邏輯的設(shè)計原理是:汽包水位高或低I值(定值50mm)時發(fā)報警信號;水位高H值(100mm)時發(fā)信號,同時聯(lián)開事故放水門;水位放至低I值時聯(lián)關(guān)事故放水門;水位低Ⅱ值(100mm)發(fā)報警信號:水位高III值(+200mm)或低Ⅲ值(一200mm)時發(fā)報警信號,同時送信號到MFT回路,MFr動作,鍋爐滅火。
在汽包水位測量上,我們采用了四種水位測量儀表。其一是就地牛眼水位計,伴有工業(yè)電視攝像系統(tǒng)將信號引入集控室的電視機,供運行人員遠方直觀監(jiān)視水位。第二種水位測量計是機械差壓水位計,已安裝在機組運轉(zhuǎn)平臺12.6米,它的好處是不需用任何電源,在機組儀表控制電源失去的情況下,運行人員照樣可以監(jiān)視汽包水位。第三種是電接點水位計,安裝在集控室,它的特點是測量較準確、可靠性高、維護量小。第四種就是用1151差壓變送器測量水位,再用汽包壓力等參數(shù)進行修正,它的特點是能連續(xù)測量和記錄可直接參與自動調(diào)節(jié)的水位信號,它的缺點是對變送器、儀表管、平衡容器的穩(wěn)定性、嚴密性要求較高,而且要增加其它測量參數(shù),如汽包壓力等,系統(tǒng)維護量大。為了提高其測量的可靠性,我們采用
了三臺變送器及三套平衡容器,把三路信號分別送入CCS系統(tǒng)進行修正,然后求平均值,作為zui終參與自動調(diào)節(jié)和聯(lián)鎖的汽包水位信號。
我廠的CCS和BMS控制系統(tǒng)采用的設(shè)備均是美國貝利公司的N一90及INFI一90設(shè)備,為集散控制系統(tǒng),因此汽包水位的測量、修正、自動調(diào)節(jié)以及超限保護全部在N一90(1期)和INFI--90(Ⅱ期)內(nèi)實現(xiàn)。這套系統(tǒng)的特點是運算速度高,通訊速度快,冗余設(shè)計,數(shù)字化處理精度高,系統(tǒng)可靠性高,組態(tài)方便,人機接口較簡單,易操作。
我廠#1、#2機組分別于1990年和1991年投產(chǎn):#3、#4機組分別于1997年和1998年移交生產(chǎn)。汽包水位保護在機組試運行及試生產(chǎn)初期都由于誤動次數(shù)較多而被迫解除,主要原因有:(1)測量系統(tǒng)誤差大,邏輯不合適:(2)保護邏輯不完整:(3)保護接口不可靠。
二、改進方案
1995—1997年,我們根據(jù)汽包水位自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的需要,對汽包水位測量系統(tǒng)進行了深入的研究。針對汽包水位測量偏差大、水位測量誤差隨機組負荷變化而變化的問題,我們對測量筒、平衡容量零位進行了校正:對1151變送器零位量程重新定標;對水位的壓力、溫度修正曲線進行了修正。通過大量而復(fù)雜的—廠作,使汽包水位電接點測量值與1151變送器測量值偏差控制在±50mm以內(nèi),zui穩(wěn)日寸小±30mm,而且消除了水位偏差隨機組負荷變化而增
人或減小的現(xiàn)象,使兒個水位計的偏差值固定在一定范圍內(nèi)。在這方面我們主要解決了下面
幾個重要的技術(shù)問題。
1.對單室平衡容器蒸汽側(cè)水溫測量的處理
由于單室平衡容器的結(jié)構(gòu)特點,它的水溫按垂直高度是梯度分布。我廠測量筒溫度分布—般是底部50℃左右,筒子上部110℃左右,所以筒內(nèi)溫度很難把它算成一個定值,而這個溫度對蒸汽側(cè)水的比重的計算又非常關(guān)鍵。為了算準平衡容器筒內(nèi)的水的比重p,,我們采用積分的方法解決這個問題(圖1),即:
1L
pa=—∫F(p)dl
L0
通過查表和計算,基本上解決了水位與рa,
的關(guān)系,使—卜式中的p,只與汽包壓力有關(guān)。
L(рa—рs)-△P
△H=___________________-H0
рw-рs
式中,△H為水位偏離零位的值;H0為
零水位距水側(cè)取樣孔距離;△P為產(chǎn)生的壓差。
則F1(x)=f:(P汽包):F2(x)=(P汽包)也就是說,F(xiàn)1(x)和F2(x)都是汽包壓力P的函數(shù)。
通過查圖,很容易畫出Fl(x)、F2(x)與P的函數(shù)曲線圖。另外,我們發(fā)現(xiàn)在北方,冬夏兩季平衡容器的溫度也不一樣,這就需要熱工人員不斷地測量溫度分布,及時修正p。以保證水位修正準確。我們下一步的打算是在平衡容器外部裝/L支測溫元件,將平衡容器溫度引入計算機控制系統(tǒng),經(jīng)過事先人工建立的數(shù)據(jù)庫,隨時可通過計算機修正рa.有人提出用保溫的方法使平衡容器保持恒溫,我們認為不妥,因為由于蒸汽的加熱和流動,單室平衡容器的溫度梯度必然存在,不是用加保溫的方法能解決的。另外,由于加保溫,容器溫度也難以測得,不利于рa的計算,而且保溫也不能解決рa的問題。采用雙室平衡容器,由于要在鍋爐下降管開孔焊儀表管,這給鍋爐設(shè)計、安裝和維護帶來一定問題,特別是細儀表管長期經(jīng)高壓蒸汽沖刷,安全上也帶來一定問題。
對于三臺變送器測量修正值的求平均計算叵路,我們進行了改進。在原計算回路中,三路汽包水位測量值經(jīng)壓力修正和求平均值后為zui終汽包水位值,當某一臺變送器測量值與平均值的偏差超過150mm時,認為該臺變送器故障,汽包水位為另兩臺變送器測量值的平均值。這樣,當某一臺變送器瞬間出現(xiàn)測量值越限(壞質(zhì)量)時,首先造成平均值瞬間上升很大、而故障變送器卻切除不掉的現(xiàn)象。在實際運行中,這種現(xiàn)象發(fā)生較多,#3,#4爐試運行中,就因為一臺變送器瞬間故障,修正后水位為+600mm以上,鍋爐因汽包水位高而總?cè)剂咸l(MFT)。我們經(jīng)過仔細分析和研究后,采取了兩種方法解決這一問題:一是把單臺值與平均值的偏差縮小到60mm為切除單臺變送器的條件之一:二是任一臺變送器與另兩臺變送器測量
值的偏差均大于±lOOmm時,立即切除該臺變送器。
2.保護邏輯的改進
在對保護邏輯的改進中,我們根據(jù)1997年秦皇島電廠鍋爐汽包水位保護拒動事故的教訓(xùn),在保護的可靠性方面做了大量的試驗和嘗試。首先,在原汽包水位平均值越限后鍋爐立即MFT的邏輯里,加上了三臺變送器有兩臺及以上變送器水位越限的條件,兩個條件“與”后再動作MFT。此外,增加了任兩臺變送器故障自動切除保護,并提醒運行人員防止保護誤動,具體邏輯圖如圖2。
在保護接口上,特別是保護信號從CCS送往BMS的接口上,我們?nèi)∠送ㄓ崅鬏斝盘?,避免了因通訊故障造成保護誤動的現(xiàn)象(此現(xiàn)象發(fā)生過),采用從CCS輸出三路汽包水位跳閘信號,通過硬接線送到BMS三個輸入接口,在BMS內(nèi)部再對此三路進行三取二邏輯運算后,作為MFT的條件。在CCS送往BMS的信號接口,為防止CCS輸出DOD有擊穿現(xiàn)象(此現(xiàn)象發(fā)生過多次),我們在接口上加了擴展繼電器,可靠性大為提高。
三、實施與效果
1998年我們對#1一#4爐汽包水位保護系統(tǒng)進行了全面改進,并全部投入運行。在實際運行的6個月中,汽包水位保護動作了四次,全部為止確動作,無一誤動和拒動現(xiàn)象,充分證明了這套汽包水位保護的可靠性。